24小(xiǎo)時谘詢熱線(xiàn):
027-87862117
歡迎(yíng)關注手機站
微信公眾平台
湖北楚興捷高(gāo)測控儀表(biǎo)設備有限公司 版權所有©2023 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明 鄂ICP備18020720號-2
一、綜述
1. 吸引壓送罐車目前的應用現狀(zhuàng)
吸引壓送罐車是綜合物料的負壓氣力輸送和正壓氣力輸送的(de)原理,並將兩種氣力輸送有機地結合在一起;以空氣為物料的輸送載體(tǐ),在密閉的空間內進行物料的自動吸(裝(zhuāng))料、密閉運輸、自(zì)動排(卸)料的特種生產設(shè)備。吸引壓送罐車是承運(yùn)煉鐵、煉鋼、燒結(jié)、焦化、冶煉脫矽、脫硫、脫磷劑、高爐、轉爐除塵灰等粉(fěn)塵物料的廠內轉運工作。在整個(gè)吸料、運輸、排料等過程均在密閉的條件下進行,粉塵不外泄飛揚,符合國家環保標準。
目前,根據(jù)我單(dān)位生產現場反饋的(de)情況,結合車輛總裝廠和閥門(mén)配套廠提供的統計(jì)數據,吸引壓送罐車的吸料閥故障率一直(zhí)都比較高,無故障運行時間通(tōng)常為一(yī)年左右,如果是含鐵量較(jiào)高的(de)重灰、細灰或(huò)含(hán)硫較高的(de)腐(fǔ)蝕性灰、渣,無故障(zhàng)運行時間不會超過(guò)半(bàn)年,甚至更短。吸(xī)引壓送罐車的吸料閥(fá)控製的是車輛的總進口,這種工況對閥門(mén)的衝刷和磨損非常嚴重,一旦閥門出現故障(zhàng),車輛基本(běn)無(wú)法(fǎ)正(zhèng)常運行,不僅影響了現場(chǎng)的生產效率,同時也增加了企業的運維成本。
2. 產(chǎn)品(pǐn)升級改型的必要性和可行性分析
“如何提(tí)高吸料閥的無故障運行時間”,不僅是閥(fá)門生產廠正在努力解決的技術難點,同時也是車輛總裝廠和車(chē)輛(liàng)用戶單位都在麵臨並急需(xū)解決的的現場問題(tí)。引壓送罐車對吸料閥的結構(gòu)和性能要求如下:
前期,車輛總裝廠在吸料閥的產品選(xuǎn)用方麵做(zuò)過很多償試,但最終的(de)效果都差(chà)強人意(yì)。近些年,在車輛廠和我單位的大力支持下(xià),閥門配(pèi)套廠經過反複償(cháng)試不斷總(zǒng)結,三方基本形成一個共識:“磨盤式結構的吸料閥是這一特殊工況的最優應用方案”。目前,車輛廠選配的磨盤閥產(chǎn)品基本可以滿足現場的技術要(yào)求,存在的唯一缺陷就是“積灰問(wèn)題”,尤其是發潮後流態不(bú)好的灰,不(bú)僅(jǐn)會積在閥腔內部,而且還會(huì)結塊,最終導致閥門開關不到位(wèi),密封不嚴,出現漏灰的情況。如果我們想“提高吸料閥的無故障運行時間”,那麽我們就應(yīng)該努力去解決磨盤(pán)閥積灰的問題。解決之一問題的(de)基(jī)本思路就(jiù)是在閥腔內部吹立一套吹掃係統,最大(dà)程度上降低積灰的概率。
二、 產品升級的目標(biāo)
1、最大程度上降低閥腔內積灰的概率,讓吸料閥在一般工況下無故障運行時(shí)間延長至兩年,特(tè)殊工況保證一年的穩(wěn)定運行時間。
注:
特殊工況(kuàng):
①含鐵量較(jiào)高的重灰、細灰;
②含硫較高的腐蝕性灰、渣;
③比較潮濕,流態(tài)不好的灰、渣;
④容易結垢的灰、渣;
⑤溫度超過300℃的灰、渣。
一般工況:不具備(bèi)特殊工況任(rèn)何一個特(tè)征(zhēng)的灰、渣。
2、優化閥門的整體結構,簡(jiǎn)化閥門的控製單元,降低吸(xī)料閥的(de)檢修難度,節約一半的維修成本。
注:
①檢維修成本/工時:
②閥門從設備、管道上拆裝的工時;
③檢測、拆解、清理的工時;
④配件的修整、研磨、加工的工時;
⑤配件的更換成本。
三、產品升級改型的研究內容和(hé)實施方案
1、技術特點
在磨盤結構的基礎上進行改進,方案主要還(hái)是圍(wéi)繞“如(rú)何解決積灰的問題”。目前車輛上的電氣條件,隻可以借(jiè)用8bar的壓(yā)縮空氣;參照“氣(qì)刀”的(de)結構和原理在閥門(mén)上增加一套內腔吹掃係統。
2、核心(xīn)工藝
在磨盤閥閥圈周圍容易積塵處(chù)加工5處0.2mm深扁槽, 扁槽根處加工深6mm儲氣槽(cáo) ,見圖1:
儲氣槽中間加工7字(zì)形孔通法圈外(圖2), 由6個三通(tōng)連接進氣管道於閥(fá)圈周圍(圖3):
3、工(gōng)作原(yuán)理
其中1號三通連接進氣管靠近機械換向閥氣管(guǎn),吸排車吸排料氣動執(zhí)行器伸縮(suō)啟動時閥半打開(kāi),連杆觸發換向閥,壓縮連通進氣管,向5個三通(tōng)進氣(qì),當壓縮氣體進(jìn)入儲氣槽後,由五處0.2mm扁槽向閥腔吹出壓縮氣體,迅速吹淨閥腔殘留介質(zhì)(圖4):
當吸排完成關(guān)閥時,氣動執收回聯杆閥半關閉,換向閥關閉停止向進氣管供, 自動完成停止吹掃(圖5):
4、實驗效果
參照“氣刀”的結構(gòu)和原理,在磨盤式吸料閥上加裝一套吹掃係統,經初步實驗(yàn),效果良好,基本上克服了閥腔內的積灰(huī)部問,關於(yú)係統的穩定性和(hé)閥(fá)門的使用壽(shòu)命問題還需要進一步(bù)驗證(zhèng)。